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矿业总公司原矿干抛工艺改造完成,抛废率大幅提升

2024-05-30 11:14 字号: A A A
5月23日,矿业总公司阿坝矿业公司原矿干抛工艺改造项目顺利完成,标志着公司在提高生产效率和环保性能方面再次取得突破。

矿业总公司原矿干抛工艺改造完成,抛废率大幅提升(图1)

随着2024年水泥行业大环境的变化,尾渣销纳问题逐渐成为制约阿坝矿业发展的瓶颈。特别是在选厂进行扩能技术改造后,尾渣量的增加使得问题更加突出,对生产造成了直接影响。原有干抛工艺因受限于现场设备和细粒级物料的处理难题,抛废率仅能达到10%,迫切需要技术升级,提升效率。

矿业总公司原矿干抛工艺改造完成,抛废率大幅提升(图2)

为解决这一难题,阿坝矿业决定对原矿干抛工艺进行全面改造。经过前期深入的实验验证,公司决定在现有粗选干抛精矿的基础上,引入二次干式磁选机抛尾作业。这一创新举措能够预先抛出约30%的废矿渣,而且这部分废矿渣水分含量低,无需烘干即可直接用于其他生产线,比如粉煤灰生产线的混凝土添加剂制造等等。不仅能有效减轻湿尾矿对生产的束缚,还能进一步释放选厂的产能,提高铁精粉的产量。

矿业总公司原矿干抛工艺改造完成,抛废率大幅提升(图3)

改造项目自5月1日正式启动,施工人员为确保项目尽快完成,自愿放弃了节假日休息时间,全力以赴投入到生产线的改造工作中。

建设过程中,过程建设者们克服了干选机给料机吊耳与4#皮带运输机的驱动电机和减速机的安装位置冲突等问题,积极动脑筋想办法,确保了工程项目建设的顺利进行。在试机调试过程中,施工人员发现,在物料较湿的情况下,磁选机滚筒下方的挡料板容易发生堵塞,导致磁选机无法进行正常的选别作业。建设者们就尝试改变物料的湿度、调整磁选机的参数等方式,以求找到最佳的解决方案。最终,通过割除干式磁选机滚筒下方的挡板,并将下磁系边缘调整至精矿集料斗侧的办法,使精矿能够自然掉落到精矿皮带上。这一改进不仅解决了堵塞问题,还提高了磁选机的选别效率。

矿业总公司原矿干抛工艺改造完成,抛废率大幅提升(图4)

此次改造项目的成功实施,展现了阿坝矿业高效的执行力和技术创新能力,未来项目还将为公司带来良好的经济效益。通过近两周的生产调试,抛废率从原先的10%提升至25-30%。在正常生产情况下,每月可较改造前多抛出废石约11000吨,不仅减少了钢球和电能的消耗,还有效缓解了尾渣销纳压力,为阿坝矿业的稳定生产提供了重要保障。